空壓機節能改造空間大
螺桿空壓機通過陰陽轉子之間相互旋轉,引起壓縮腔體容積的變化實現空氣的壓縮,在相同轉速下的產氣量基本固定。當輸出氣壓太高時,空壓機就會自動卸載,封閉進氣口,此時不產生壓縮空氣,但是會繼續耗電,耗電功率可達正常的一半左右,是主要的節能潛力。該類型空壓機每小時耗電10~400kWh。
離心空壓機為速度式壓縮,采用多級葉輪對空氣進行提速,并采用擴壓器增大空氣壓力并輸出。離心空壓機采用進氣蝶閥或者導葉調節流量,當流量過小時,還將開啟放空閥。放空和進氣蝶閥的損耗造成了主要的節能潛力。該類型空壓機每小時耗電300~12000kWh。
你知道嗎?統計數計顯示,工業壓縮機用電占全國總用電量的 6%!占制造業總用電量的10%到40%。年消耗電能3300億度,價值達2310億元!空壓機耗電量極大,其運轉能源費用大于購置費用!以1臺額定功率250 kW的中型螺桿空壓機為例,額定排氣量為43 m³/min(7.5MPa),假設24小時×365天,一年耗電量250kW/小時×24小時/天× 365天= 219萬度,一年合電費153.3萬元(0.7元/度)。假設空壓機有30%可以節能改造,平均節能20%,全國年可節約電費138億元左右。
如何對空壓機進行改造,實現節能呢?在以往的調節方式中,變速調節效率,但同時也存在很大隱患。螺桿空壓機受反饋控制的特性影響,轉速出現周期性的擺動,容易發生出力不穩、噪音奇特、油路淤積等問題,致使節能無法實現。而離心空壓機容易引起喘振,對空壓機造成損傷,業內一般認為,電機拖動的離心空壓機無法使用變速控制。
“空壓機節電王”為您節省大筆電費開支
經過數年研究積累,獲得了一系列解決方案,成功實現了上述兩種空壓機的持續穩定控制,推出了“空壓機節電王”節能系統。這是一套硬件和軟件復合系統,通過對空壓機的運行參數進行測量,對空壓機的運行加以控制,保持空壓機在最穩定的轉速工作。
在對螺桿空壓機改造中,該節能系統不改變空壓機原有的任何運行參數(加載壓力、卸載壓力、加載方式、卸載方式等);不用增加任何操作(空壓機節電王屬被動運行,由空壓機的加卸載信號自動啟動或停機,安裝調試完成后不需要任何的操作)。只需對節能系統串接在電機回路中,就能降低空壓機能耗(節電率甚至可超過30% );降低空壓機的油溫(油溫可降低15~20度) ;降低空壓機的維護成本(換油費用,磨損費用,接觸器、電機等的磨損等)。
在對離心空壓機改造中,實現了普通離心空壓機的自由轉速控制,填補了空白。此外,避免了喘振的發生(專利技術)、降低空壓機的排氣溫度,還提高空壓機的排氣量。
實施案例:
某鋼鐵企業采用阿特拉斯螺桿空壓機,它本身的質量比較好,但仍然具有節能空間。采用空壓機節電王不僅挖掘出了空壓機本身的節能空間,還由于它使得空壓機運行非常持續穩定,大幅度減少了管路損失,產生了很好的節能效果。